1 三螺 杆泵的电机毛病缘由剖析
1.1 绝缘老化
高压电动机因加工工艺等种种缘由,不可防止的使绝缘内部存在一定的气隙,在三螺 杆泵的电机运转过程中,这些电场集中的中央,可能发作部分放电现象,长期的电腐蚀形成线棒绝缘强度降落,构成绝缘事故。
1.2 线圈固定工艺不良,惹起绝缘磨损
线圈固定不良主要表如今槽部或端部线圈的松动,端部线圈空、松、当线圈在槽部或端部固定不良时则会因电动力作用,惹起线圈绝缘磨损,以至形成线圈端部变形。
线圈固定不良常常表如今绑线不紧,紧固件不结实绑环与端部线圈紧固水平不够,槽楔打得不紧,槽内上下层匝间垫条选择不当等等。
1.3 线棒鼻部存在的问题
1.3.1 绝缘单薄
线棒鼻部是手包绝缘,常常存在气隙或夹层,属于绝缘单薄部位,如绝缘外表脏污或受潮极易发作闪络事故。94年浑东厂两台10万千瓦机组给水泵
三螺杆泵的电机由于进入水蒸气形成三
螺杆泵的电机同时烧损,崩溃检查毛病均在线圈鼻部。
1.3.2 鼻部焊接质量不良
目前很多
三螺杆泵的电机出厂均采用导线搭接后绕扎铜线在挂锡的焊接方式,发现多起漏焊,虚焊的质量问题,其结果是惹起鼻部焊接处过热。
三螺杆泵的电机频繁起动所产生的电动力加剧了焊接处毛病的开展,其结果是热-机械应力-热的恶性循环,终招致鼻部烧断。
焊接质量不良能够从
三螺杆泵的电机直流电阻测试中及时发现,浑江厂三期扩建时购进的两台高压电动机,运转不久就发现其直流电阻线间差分别由交接0.3%、0.26%上升到0.8%、0.9%。崩溃后发现两台
三螺杆泵的电机线棒鼻部衔接处均有开焊现象,其中一台
三螺杆泵的电机的鼻部已烧损50%(两股绕并)。
1.4 鼠笼式转子笼条断裂
转子笼条断裂普通发作在起动频繁的制粉系统高压
三螺杆泵的电机中。由于笼条在转子槽内间隙比拟大,而且槽出口至汇流环间铜条处于空间悬浮状态,在交变电动力的作用下,便在切平面内发作交变弯曲,大应力将集中在悬浮部位。结果是形成该处疲倦断裂或开焊,如不及时处置,将会惹起恶性循环,形成大量笼条断裂,降低
三螺杆泵的电机运转性能,以至于笼条串出刮坏线圈。.
2 防备措施
2.1 分离大修停止有珍对性的防磨处置
2.1.1 检查槽楔有无松动,空现象,必要时退出槽楔,选择适宜的垫条重新打紧。
2.1.2 在槽出口处用Ф8浸脂涤纶绳缠绕加封,以防垫条串动磨损线绝缘,同时对线棒振动可起到缓冲作用。
2.1.3 增强线圈鼻部的缘,运用浸脂无碱玻璃丝带缠绕3-4层,并向线棒延伸20mm左右,待绝缘固化后,再用Ф3浸脂涤纶绳停止缠绕加固。
2.1.4 检查线圈端部R角处要有2-3mm间隙,如有部分不满足请求可加垫浸脂绦纶毡绑扎处置。
2.1.5 检查端部绑环与线圈间如有间隙可用浸脂涤纶毡停止充填,绑绳如有松驰可重新绑扎。
2.1.6 对转子笼条停止加固,运用双股Ф3浸脂涤纶绳于笼条槽出口与汇流环处和起动笼条停止环绑。即可起加固作用,又可避免笼条断裂后损坏定子线棒。
2.1.7 现场处置线圈鼻部连线时采用银焊
2.2 缩短实验周期
2.2.1 预防性实验规程规则,
三螺杆泵的电机大修时测试直流电阻。
2.2.2 依据鸿海泵业技术员多年来测试经历,我们以为,关于双3G型
三螺杆泵内部死衔接的电动机直流电阻线间差大于0.5%就应以为有问题停止查找毛病点。